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青岛化工企业节能改造案例:燃气激波吹灰器助力降本增效

发布日期:2025-09-22 21:11:46
在青岛某大型化工企业的催化裂化装置中,余热锅炉积灰问题曾长期困扰生产运行。该企业 200t/h 余热锅炉因处理高硫燃料,受热面形成的粘性灰层厚度达 30mm,导致热效率从设计值 91% 降至 83%,排烟温度升高至 179℃,年额外燃料消耗超 200 万元。传统蒸汽吹灰器不仅清灰效率不足 70%,更因高温硫腐蚀导致阀门每 3 个月就需更换,维护成本高达 8 万元 / 年。
针对这一难题,企业引入青岛吉波机械定制的燃气激波吹灰器系统。吉波技术团队通过热成像检测与流场模拟,发现锅炉省煤器区域存在明显积灰死角,且烟气含硫量达 1.2%,普通吹灰设备易发生露点腐蚀。为此定制的解决方案具有三大技术亮点:采用 316L 不锈钢材质的定向喷管,配合防腐隔离风设计,将高温烟气与设备核心部件隔离;智能配比系统动态调节燃气与空气混合比例,确保在 - 6000Pa 负压工况下稳定爆燃;PLC 控制系统根据受热面温差自动优化吹灰时序,避免过度清灰造成的能源浪费。
设备投运后效果显著:激波产生的超音速气流穿透 30-50mm 厚积灰层,清灰效率提升至 95% 以上,省煤器表面恢复金属光泽。锅炉热效率回升至 89.5%,排烟温度下降 18℃,年节约标煤 1800 吨,折合成本约 216 万元。与蒸汽吹灰相比,燃气激波技术单次吹灰能耗仅为前者的 1/20,年运行成本从 15 万元降至 5.8 万元,降幅达 62%。
安全与维护方面,该系统配备多重联锁保护:超温检测器在混合罐温度超 100℃时自动切断气源,防爆型电气元件完全符合 GB 50058 标准,彻底消除化工车间的安全隐患。由于无运动部件磨损,设备维护周期延长至 18 个月,年维护成本降至 1.2 万元,较改造前降低 85%。
此次改造不仅为企业带来显著经济效益,更形成了化工高腐蚀工况的清灰范式:通过 "定向清灰 + 防腐设计 + 智能控制" 的技术组合,实现了余热锅炉 "零积灰、低能耗、长周期" 运行目标。青岛吉波机械提供的燃气激波吹灰器从工况诊断到远程运维的全周期服务,确保设备始终处于******运行状态,成为化工行业节能改造的典范案例。
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